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天津石化:為減排 增加投入值得

天津石化以增加生產(chǎn)成本、減少經(jīng)濟效益為代價,以自備熱電廠為突破口,通過調整運行方式,預計全年燃料消耗比上年將減少6萬噸,氮氧化物排放比上年削減4.63%。今年,國家在“十二五”規(guī)劃中第一次把氮氧化物減排列入國家減排任務,作為華北地區(qū)z*大的煉油基地、國內重要的乙烯生產(chǎn)基地,天津石化污染排放逐年遞減。

燃料選擇排放少的

“這是z*賠錢的運行方式了。”11月11日,在天津石化熱電部聯(lián)合二車間運行乙班,機爐長付偉通過控制給料機的轉數(shù)來調整燃料摻燒比例。他介紹,以前CFB鍋爐燃料主要是燒煤,現(xiàn)在改為燒高硫重質原油在煉制中產(chǎn)生的石油焦,煤焦比由9:1調至1:9。

煤炭作為工業(yè)的主要原料,燃燒后煙氣中含有大量的二氧化硫和氮氧化物,這兩種物質進入大氣會形成酸雨。作為煉化企業(yè),天津石化一方面要通過熱電廠生產(chǎn)所需的熱能和電能,另一方面要履行社會責任,不僅要實現(xiàn)達標排放,而且要實現(xiàn)污染物減排。為此,他們用熱值比煤高、氮氧化物相對低的石油焦替代部分煤燃料。

“按照這種方式,我們煤炭燃燒能減少16%。”付偉說。每噸煤炭的價格比石油焦便宜180元,改變摻燒方式給企業(yè)增加生產(chǎn)成本1500萬元。盡管如此,在滿足生產(chǎn)工藝和燃氣工藝的前提下,他們仍在嘗試少燒煤。

“從多創(chuàng)經(jīng)濟效益的角度講,企業(yè)當然愿意多燒煤,但從環(huán)境保護看,少燒煤能減少大量煙氣排放,這樣做值得。”天津石化相關負責人表示。

發(fā)電降負荷

天津石化熱電部主要靠兩個電站的5臺機組6個鍋爐滿負荷運行。為實現(xiàn)總體污染物減排,該公司停掉了兩個發(fā)電機組和兩臺氮氧化物貢獻率高的鍋爐,剩下的機組和鍋爐全部轉為低負荷運行。

“這種運行方式大大降低了燃燒總量。”天津石化熱電部生產(chǎn)主任劉木柱介紹,今年中國石化總部給天津石化下達的氮氧化物排放總量比去年降低2%,天津石化通過調整熱電站的運行方式,預計全年燃料消耗比2012年減少6萬噸,減少氮氧化物排放1846噸。

“煙氣外排少了,但自產(chǎn)的電也少了,企業(yè)生產(chǎn)供應不足的電只能外購。”劉木柱算了一筆賬:以前,天津石化工業(yè)用汽用電能自給自足。低負荷運行后,僅10~12月外購電量就增加了10412萬千瓦時,按照自發(fā)電每千瓦時0.3元,外購電每千瓦時0.53元計算,增加生產(chǎn)成本2400萬元。

他的手里還有兩張報表,一張是增效方式的效益測算,另一張是減排方式的效益測算。前者按照企業(yè)效益z*大化的原則投入產(chǎn)出,10~12月可實現(xiàn)利潤近7000萬元,后者顯示減少煙氣排放改變運行方式減少利潤超過一半。

效益少了,困難大了。

“低負荷運行比滿負荷時可難多了。”熱電部聯(lián)合一車間鍋爐主值李艷雙眼緊盯著操作界面。由于各項參數(shù)處于z*低設定值邊緣,鍋爐爐膛很易滅火造成停車,調整時要特別小心。

“能減少大氣污染,再辛苦也值得。”天津石化熱電部經(jīng)理楊志剛表示。

環(huán)保項目投巨資

“天津石化目前煙氣中排放的二氧化硫濃度,與天津市現(xiàn)行鍋爐大氣污染物排放標準相比,每立方米又減少了30毫克。”天津石化安全環(huán)保部部長高海山介紹。而天津市現(xiàn)行標準還遠優(yōu)于國家標準。

在建設大乙烯時,天津石化新建了3臺CFB鍋爐,采用先進的循環(huán)流化床技術能對石油焦進行一級脫硫,又通過石灰石—石膏濕法脫硫設施進一步脫硫,外排煙氣中二氧化硫滿足天津市地方排放標準。

盡管如此,天津石化的環(huán)保工作并沒有止步。他們邊改造邊增加脫硝設施,先后對4臺老的煤粉爐實施燃燒器改造,實現(xiàn)低氮燃燒,全年提高10~30%的脫硝效率。

在總投資5.7億元的“碧水藍天”項目中,天津石化對7臺熱電鍋爐煙氣脫硝項目資金就占了超過兩億元。項目全部建成投用后,將大大改善天津石化的環(huán)境質量,其中氮氧化物排放量將比目前再減少6978噸,二氧化硫排放量將再減少390噸。
 

標簽: 減排天津投入  

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