【壓縮機網(wǎng)】【中國壓縮機網(wǎng)】山西焦化本著節(jié)能減排的目的,優(yōu)化苯加氫工藝技術(shù),將現(xiàn)有的資源做到就地轉(zhuǎn)化與循環(huán)利用,解決了苯加氫生產(chǎn)裝置投產(chǎn)以來運行過程中出現(xiàn)的氫氣消耗量大、粗苯加工量不穩(wěn)定、三苯回收率低等問題,取得了良好社會效益和經(jīng)濟效益,年可創(chuàng)經(jīng)濟效益達430余萬元。目前這項科技成果通過了省科技廳鑒定,認(rèn)為工藝技術(shù)達國內(nèi)先進水平。
為了掃除苯精制裝置在生產(chǎn)運行過程中的障礙,技術(shù)中心和苯精制廠專業(yè)技術(shù)人員通力合作,通過多次研究、試驗,改進苯加氫工藝,采用調(diào)整主、預(yù)反應(yīng)器進口操作溫度的措施,逐步將預(yù)反應(yīng)器入口溫度提升5℃,將主反應(yīng)器入口溫度降低16~21℃左右,減少主反應(yīng)器反應(yīng)負(fù)荷及副反應(yīng)現(xiàn)象的發(fā)生,降低了主反應(yīng)器進出口溫差和BTXS物料中C4-C7的含量,進一步提高了“三苯”回收率。同時,采用改進煤氣壓縮機進口過濾器、煤氣壓縮機入口煤氣及冷卻器系統(tǒng)、煤氣壓縮機氣閥閥片等措施,對煤氣壓縮機冷卻系統(tǒng)中雜質(zhì)進行在線處理,實現(xiàn)了壓縮機循環(huán)水系統(tǒng)的反沖洗,提高了冷卻效果;對煤氣壓縮機過濾網(wǎng)進行改進試驗,實現(xiàn)了在線清理,增加了煤氣壓縮機排氣量,在延長煤氣壓縮機運行周期的基礎(chǔ)上,大大提高了氫氣產(chǎn)量。
通過近10個月的運行情況表明,該技術(shù)的實施為苯加氫行業(yè)或相近化工行業(yè)技術(shù)改進提供了新的技術(shù)支持,不僅減少了氫氣、煤氣消耗,而且實現(xiàn)了新氫壓縮機單臺運行,實現(xiàn)了穩(wěn)產(chǎn)提效的目標(biāo),達到國內(nèi)先進水平。
【壓縮機網(wǎng)】【中國壓縮機網(wǎng)】山西焦化本著節(jié)能減排的目的,優(yōu)化苯加氫工藝技術(shù),將現(xiàn)有的資源做到就地轉(zhuǎn)化與循環(huán)利用,解決了苯加氫生產(chǎn)裝置投產(chǎn)以來運行過程中出現(xiàn)的氫氣消耗量大、粗苯加工量不穩(wěn)定、三苯回收率低等問題,取得了良好社會效益和經(jīng)濟效益,年可創(chuàng)經(jīng)濟效益達430余萬元。目前這項科技成果通過了省科技廳鑒定,認(rèn)為工藝技術(shù)達國內(nèi)先進水平。
為了掃除苯精制裝置在生產(chǎn)運行過程中的障礙,技術(shù)中心和苯精制廠專業(yè)技術(shù)人員通力合作,通過多次研究、試驗,改進苯加氫工藝,采用調(diào)整主、預(yù)反應(yīng)器進口操作溫度的措施,逐步將預(yù)反應(yīng)器入口溫度提升5℃,將主反應(yīng)器入口溫度降低16~21℃左右,減少主反應(yīng)器反應(yīng)負(fù)荷及副反應(yīng)現(xiàn)象的發(fā)生,降低了主反應(yīng)器進出口溫差和BTXS物料中C4-C7的含量,進一步提高了“三苯”回收率。同時,采用改進煤氣壓縮機進口過濾器、煤氣壓縮機入口煤氣及冷卻器系統(tǒng)、煤氣壓縮機氣閥閥片等措施,對煤氣壓縮機冷卻系統(tǒng)中雜質(zhì)進行在線處理,實現(xiàn)了壓縮機循環(huán)水系統(tǒng)的反沖洗,提高了冷卻效果;對煤氣壓縮機過濾網(wǎng)進行改進試驗,實現(xiàn)了在線清理,增加了煤氣壓縮機排氣量,在延長煤氣壓縮機運行周期的基礎(chǔ)上,大大提高了氫氣產(chǎn)量。
通過近10個月的運行情況表明,該技術(shù)的實施為苯加氫行業(yè)或相近化工行業(yè)技術(shù)改進提供了新的技術(shù)支持,不僅減少了氫氣、煤氣消耗,而且實現(xiàn)了新氫壓縮機單臺運行,實現(xiàn)了穩(wěn)產(chǎn)提效的目標(biāo),達到國內(nèi)先進水平。
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