【壓縮機(jī)網(wǎng)】一、前言
中海油東方石化空壓站裝置,向全廠各生產(chǎn)裝置及公用工程輔助設(shè)施提供非凈化風(fēng)和儀表用凈化風(fēng)。機(jī)組為某外資公司制造,C1000系列CENTAC C75M×3是多級離心式壓縮機(jī)。機(jī)組為垂直剖分結(jié)構(gòu),采用三級壓縮。壓縮端(機(jī)頭部分)由大齒輪驅(qū)動兩根葉輪軸,第一級葉輪單獨(dú)布置,以達(dá)到效率的最優(yōu)化,第二、三級背靠背共軸布置。壓縮端布置在機(jī)組底部的冷卻器之上,電機(jī)則由鋼制底座支撐于油箱之上,冷卻器與電機(jī)支撐結(jié)構(gòu)相互連接。
CENTAC壓縮機(jī)主機(jī)部份包括以下主要部件:齒輪箱、轉(zhuǎn)子總成、葉輪、軸承等。
1.齒輪箱
齒輪箱為垂直剖分設(shè)計,第一級和第二級葉輪在同側(cè),第三級葉輪在另一側(cè)。齒輪箱包括兩部分:箱體和蓋板,兩者通過螺栓連接成整體。蓋板在電機(jī)側(cè),箱體則位于壓縮端空氣側(cè),齒輪系統(tǒng)布置于其中。渦殼通過螺栓連接到齒輪箱上,進(jìn)氣環(huán)與渦殼共同構(gòu)成壓縮腔。大齒輪軸通過彈性體直接驅(qū)動三螺桿主油泵。
2.轉(zhuǎn)子總成
C75M×3采用第一級轉(zhuǎn)子獨(dú)立由大齒輪驅(qū)動,第二級和第三級轉(zhuǎn)子背靠背共軸布置的設(shè)計。三級葉輪均采用高效后彎式葉輪,通過獨(dú)特的三角圓弧錐面P3連接件與葉輪軸相連。從電機(jī)方向看,葉輪轉(zhuǎn)向?yàn)槟鏁r針方向。每一級轉(zhuǎn)子均由高質(zhì)量的15-5PH不銹鋼葉輪、推力環(huán)以及葉輪軸組成。推力環(huán)的作用在于吸收機(jī)組運(yùn)行時由空氣動力產(chǎn)生的軸向推力,以避免將此負(fù)荷傳到大齒輪上,從而延長了齒輪的壽命。第一級推力環(huán)通過三角圓弧連接件與葉輪軸的另一端相連,第二、三級葉輪由于共軸,推力環(huán)與葉輪軸成為一體,位于兩個葉輪之間。所有轉(zhuǎn)動件都通過動平衡測試,每級葉輪后的轉(zhuǎn)子軸處都裝有一徑向振動探頭,線接至控制柜,對每級的振動進(jìn)行監(jiān)測。
C75M×3采用低壓潤滑油系統(tǒng)(油壓1.7~2.2 barG, 油溫43~46°C)對軸承進(jìn)行潤滑,主要部件如下:內(nèi)置于壓縮機(jī)底盤內(nèi)的潤滑油箱, 油箱涂有防腐層。安裝在大齒輪軸上的主油泵,120%超尺寸配置,以保護(hù)在突然停電時壓縮機(jī)的充分潤滑。預(yù)潤滑油泵由380V、3相、50Hz電機(jī)驅(qū)動并帶有一內(nèi)置減壓閥。預(yù)潤滑油泵在壓縮機(jī)啟動前和停機(jī)后對機(jī)組進(jìn)行潤滑:當(dāng)壓縮機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài)時,主油泵供油,預(yù)潤滑油泵檢測到壓力信號后自動停止工作;當(dāng)壓縮機(jī)處于停機(jī)狀態(tài)時,預(yù)潤滑油泵自動啟動。密封氣壓力傳感器與控制柜相連,提供自鎖保護(hù),當(dāng)密封氣壓力未達(dá)到設(shè)定值時,預(yù)潤滑油泵不會工作。油壓低時預(yù)潤滑油泵自動啟動。潤滑油路進(jìn)口裝有篩網(wǎng),10微米的雙聯(lián)油過濾器,板式油冷卻器按照35℃ 冷卻水設(shè)計,材質(zhì)為不銹鋼板加海軍銅翅片。主油路中裝有安全閥以控制壓縮機(jī)軸承中的油壓,在主油泵進(jìn)口和預(yù)潤滑油泵出口裝有止回閥。
油過濾器后裝有壓力傳感器,線接至控制柜。以實(shí)現(xiàn)對低油壓進(jìn)行顯示、報警和停機(jī)。油過濾器后裝有電阻測溫計,線接至控制柜。對油溫高/低進(jìn)行顯示、報警和停機(jī)。油過濾器上帶有油壓差表,以顯示潤滑油過濾器前后的壓差。
二、故障現(xiàn)象
該機(jī)組自安裝運(yùn)行以來,曾出現(xiàn)過啟機(jī)時潤滑油壓波動,近期因更換潤滑油。檢查清理油系統(tǒng)和主油泵的軸承密封部件,更換潤滑油后,例行切機(jī)運(yùn)行,啟動后30秒后,潤滑油壓低聯(lián)鎖停車。檢查主油泵、預(yù)潤滑油泵、潤滑油管路系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)主油泵主動軸斷裂,從動螺桿副推力面咬合磨損。其它無異常。
三、主油泵斷軸原因分析
1.從主油泵主動螺桿軸在聯(lián)軸器鍵槽處的斷面上看,斷面平整,無明顯起伏變形,判斷是主油泵主動螺桿受扭矩過大,超過屈服強(qiáng)度值,在螺桿軸肩應(yīng)力集中處產(chǎn)生扭斷。
2.從主油泵主從動螺桿磨損痕跡上看,分析是因?yàn)橹饔捅萌肟诠苈酚锌諝夥e存,導(dǎo)致主副螺桿推力面缺油干摩擦,接觸面磨損,主從動螺桿間隙改變,因?yàn)槿庇图铀倌p,進(jìn)而咬合抱死,導(dǎo)致主動螺桿在軸肩處被強(qiáng)力扭斷。
3.檢查機(jī)組油路各部件及油路設(shè)計,預(yù)潤滑油泵完好,管路連接完好無泄漏跡象。拆檢預(yù)潤滑油泵及主油泵入口單向閥,該單向閥為銅制單向閥,閥瓣與主密封座形成金屬硬密封,密封面完好;單向閥灌油存放12h,未發(fā)現(xiàn)明顯泄露情況。檢查油路調(diào)壓閥,完好。檢查潤滑油溫控閥,測試正常,檢查雙聯(lián)油濾器,正常。最終問題集中在油路管路設(shè)計上。主油泵由大齒輪直接通過彈性體直接傳動,其所在位置是整個油路最高位置,比預(yù)潤滑油泵高約1.1米。并且在開機(jī)前,先啟動預(yù)潤滑油泵,油路建立油壓,但是潤滑油將逆向?qū)⒅饔捅萌肟诙喂苈饭啾?,即潤滑油通過主油泵出口進(jìn)入泵體,通過三螺桿泵與腔體的間隙,進(jìn)入主油泵入口,再進(jìn)入主油泵入口管路,最后流到主油泵的入口單向閥而停止。但由于主油泵是整個油路最高位,且主油泵進(jìn)出油管都是在泵體下面垂直平行,形成一個“幾”型,而主油泵在這個“幾”字型最上部。最終管路中的空氣將被壓縮聚集在主油泵的入口段及泵腔內(nèi),并且無法排出,因?yàn)橹饔捅盟幾罡呶粵]有設(shè)置排氣閥,實(shí)際上整個油路沒有設(shè)置放氣閥。
檢查驗(yàn)證:經(jīng)過緊急采購新泵到貨后,將舊泵入口段彎頭拆下鉆孔,加裝排氣閥。在預(yù)潤滑油泵運(yùn)行時30分鐘后,從主油泵排氣閥處可排放出壓縮氣體,排氣時長約5秒,從而驗(yàn)證了管路不能自行排氣的事實(shí)。回顧以往開機(jī)過程發(fā)生過因?yàn)楣苈分写鏆鈱?dǎo)致油壓瞬間降低的情況,是由于維護(hù)人員在回裝主油泵時,通過往主油泵入口管路人工加油方式緩慢灌泵,直至入口段空氣完全排出,消除了隱患,但系統(tǒng)本身不能自動將空氣排出。
四、原因總結(jié)及采取措施
綜上所述,判斷壓縮機(jī)主油泵斷軸故障原因是:
潤滑油管路存在設(shè)計缺陷,主油泵所處位置是整個油路最高位,主油泵在檢修后或油路更換潤滑油后,油路系統(tǒng)真空被破壞,管路進(jìn)入空氣,且在預(yù)潤滑油泵啟動后積存的氣體因予潤滑油泵運(yùn)行,將潤滑油逆向給主油泵灌泵。并且主油泵入口段空氣被壓縮后,因管路的單向閥,潤滑油不流動,空氣難以排除,導(dǎo)致機(jī)組開機(jī)時主油泵螺桿副吸入壓縮空氣,三螺桿泵缺油抽空,螺桿副干磨抱死,主動螺桿軸在其軸肩應(yīng)力集中薄弱處斷裂。
最終確定在主油泵泵體入口彎頭頂處。鉆出10mm孔,加裝排氣閥。修訂運(yùn)行操作規(guī)程,在啟機(jī)前開予潤滑油泵時,同步排氣,在啟動主機(jī)時,保證了主油泵泵腔及入口段管路壓縮空氣都已可靠排出。有效地解決了機(jī)組潤滑油路設(shè)計的缺陷。
五、改造后的運(yùn)行效果
改造后,壓縮機(jī)啟機(jī)前,運(yùn)行人員按照修訂后的操作規(guī)程排氣,壓縮機(jī)切機(jī),啟動,沒有再發(fā)生潤滑油壓波動及壓力下降問題。
參考文獻(xiàn)
[1] 英格索蘭壓縮機(jī)操作手冊
[2] GB 50275-2010 風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范
來源:本站原創(chuàng)
【壓縮機(jī)網(wǎng)】一、前言
中海油東方石化空壓站裝置,向全廠各生產(chǎn)裝置及公用工程輔助設(shè)施提供非凈化風(fēng)和儀表用凈化風(fēng)。機(jī)組為某外資公司制造,C1000系列CENTAC C75M×3是多級離心式壓縮機(jī)。機(jī)組為垂直剖分結(jié)構(gòu),采用三級壓縮。壓縮端(機(jī)頭部分)由大齒輪驅(qū)動兩根葉輪軸,第一級葉輪單獨(dú)布置,以達(dá)到效率的最優(yōu)化,第二、三級背靠背共軸布置。壓縮端布置在機(jī)組底部的冷卻器之上,電機(jī)則由鋼制底座支撐于油箱之上,冷卻器與電機(jī)支撐結(jié)構(gòu)相互連接。
CENTAC壓縮機(jī)主機(jī)部份包括以下主要部件:齒輪箱、轉(zhuǎn)子總成、葉輪、軸承等。
1.齒輪箱
齒輪箱為垂直剖分設(shè)計,第一級和第二級葉輪在同側(cè),第三級葉輪在另一側(cè)。齒輪箱包括兩部分:箱體和蓋板,兩者通過螺栓連接成整體。蓋板在電機(jī)側(cè),箱體則位于壓縮端空氣側(cè),齒輪系統(tǒng)布置于其中。渦殼通過螺栓連接到齒輪箱上,進(jìn)氣環(huán)與渦殼共同構(gòu)成壓縮腔。大齒輪軸通過彈性體直接驅(qū)動三螺桿主油泵。
2.轉(zhuǎn)子總成
C75M×3采用第一級轉(zhuǎn)子獨(dú)立由大齒輪驅(qū)動,第二級和第三級轉(zhuǎn)子背靠背共軸布置的設(shè)計。三級葉輪均采用高效后彎式葉輪,通過獨(dú)特的三角圓弧錐面P3連接件與葉輪軸相連。從電機(jī)方向看,葉輪轉(zhuǎn)向?yàn)槟鏁r針方向。每一級轉(zhuǎn)子均由高質(zhì)量的15-5PH不銹鋼葉輪、推力環(huán)以及葉輪軸組成。推力環(huán)的作用在于吸收機(jī)組運(yùn)行時由空氣動力產(chǎn)生的軸向推力,以避免將此負(fù)荷傳到大齒輪上,從而延長了齒輪的壽命。第一級推力環(huán)通過三角圓弧連接件與葉輪軸的另一端相連,第二、三級葉輪由于共軸,推力環(huán)與葉輪軸成為一體,位于兩個葉輪之間。所有轉(zhuǎn)動件都通過動平衡測試,每級葉輪后的轉(zhuǎn)子軸處都裝有一徑向振動探頭,線接至控制柜,對每級的振動進(jìn)行監(jiān)測。
C75M×3采用低壓潤滑油系統(tǒng)(油壓1.7~2.2 barG, 油溫43~46°C)對軸承進(jìn)行潤滑,主要部件如下:內(nèi)置于壓縮機(jī)底盤內(nèi)的潤滑油箱, 油箱涂有防腐層。安裝在大齒輪軸上的主油泵,120%超尺寸配置,以保護(hù)在突然停電時壓縮機(jī)的充分潤滑。預(yù)潤滑油泵由380V、3相、50Hz電機(jī)驅(qū)動并帶有一內(nèi)置減壓閥。預(yù)潤滑油泵在壓縮機(jī)啟動前和停機(jī)后對機(jī)組進(jìn)行潤滑:當(dāng)壓縮機(jī)處于運(yùn)行狀態(tài)時,主油泵供油,預(yù)潤滑油泵檢測到壓力信號后自動停止工作;當(dāng)壓縮機(jī)處于停機(jī)狀態(tài)時,預(yù)潤滑油泵自動啟動。密封氣壓力傳感器與控制柜相連,提供自鎖保護(hù),當(dāng)密封氣壓力未達(dá)到設(shè)定值時,預(yù)潤滑油泵不會工作。油壓低時預(yù)潤滑油泵自動啟動。潤滑油路進(jìn)口裝有篩網(wǎng),10微米的雙聯(lián)油過濾器,板式油冷卻器按照35℃ 冷卻水設(shè)計,材質(zhì)為不銹鋼板加海軍銅翅片。主油路中裝有安全閥以控制壓縮機(jī)軸承中的油壓,在主油泵進(jìn)口和預(yù)潤滑油泵出口裝有止回閥。
油過濾器后裝有壓力傳感器,線接至控制柜。以實(shí)現(xiàn)對低油壓進(jìn)行顯示、報警和停機(jī)。油過濾器后裝有電阻測溫計,線接至控制柜。對油溫高/低進(jìn)行顯示、報警和停機(jī)。油過濾器上帶有油壓差表,以顯示潤滑油過濾器前后的壓差。
二、故障現(xiàn)象
該機(jī)組自安裝運(yùn)行以來,曾出現(xiàn)過啟機(jī)時潤滑油壓波動,近期因更換潤滑油。檢查清理油系統(tǒng)和主油泵的軸承密封部件,更換潤滑油后,例行切機(jī)運(yùn)行,啟動后30秒后,潤滑油壓低聯(lián)鎖停車。檢查主油泵、預(yù)潤滑油泵、潤滑油管路系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)主油泵主動軸斷裂,從動螺桿副推力面咬合磨損。其它無異常。
三、主油泵斷軸原因分析
1.從主油泵主動螺桿軸在聯(lián)軸器鍵槽處的斷面上看,斷面平整,無明顯起伏變形,判斷是主油泵主動螺桿受扭矩過大,超過屈服強(qiáng)度值,在螺桿軸肩應(yīng)力集中處產(chǎn)生扭斷。
2.從主油泵主從動螺桿磨損痕跡上看,分析是因?yàn)橹饔捅萌肟诠苈酚锌諝夥e存,導(dǎo)致主副螺桿推力面缺油干摩擦,接觸面磨損,主從動螺桿間隙改變,因?yàn)槿庇图铀倌p,進(jìn)而咬合抱死,導(dǎo)致主動螺桿在軸肩處被強(qiáng)力扭斷。
3.檢查機(jī)組油路各部件及油路設(shè)計,預(yù)潤滑油泵完好,管路連接完好無泄漏跡象。拆檢預(yù)潤滑油泵及主油泵入口單向閥,該單向閥為銅制單向閥,閥瓣與主密封座形成金屬硬密封,密封面完好;單向閥灌油存放12h,未發(fā)現(xiàn)明顯泄露情況。檢查油路調(diào)壓閥,完好。檢查潤滑油溫控閥,測試正常,檢查雙聯(lián)油濾器,正常。最終問題集中在油路管路設(shè)計上。主油泵由大齒輪直接通過彈性體直接傳動,其所在位置是整個油路最高位置,比預(yù)潤滑油泵高約1.1米。并且在開機(jī)前,先啟動預(yù)潤滑油泵,油路建立油壓,但是潤滑油將逆向?qū)⒅饔捅萌肟诙喂苈饭啾?,即潤滑油通過主油泵出口進(jìn)入泵體,通過三螺桿泵與腔體的間隙,進(jìn)入主油泵入口,再進(jìn)入主油泵入口管路,最后流到主油泵的入口單向閥而停止。但由于主油泵是整個油路最高位,且主油泵進(jìn)出油管都是在泵體下面垂直平行,形成一個“幾”型,而主油泵在這個“幾”字型最上部。最終管路中的空氣將被壓縮聚集在主油泵的入口段及泵腔內(nèi),并且無法排出,因?yàn)橹饔捅盟幾罡呶粵]有設(shè)置排氣閥,實(shí)際上整個油路沒有設(shè)置放氣閥。
檢查驗(yàn)證:經(jīng)過緊急采購新泵到貨后,將舊泵入口段彎頭拆下鉆孔,加裝排氣閥。在預(yù)潤滑油泵運(yùn)行時30分鐘后,從主油泵排氣閥處可排放出壓縮氣體,排氣時長約5秒,從而驗(yàn)證了管路不能自行排氣的事實(shí)。回顧以往開機(jī)過程發(fā)生過因?yàn)楣苈分写鏆鈱?dǎo)致油壓瞬間降低的情況,是由于維護(hù)人員在回裝主油泵時,通過往主油泵入口管路人工加油方式緩慢灌泵,直至入口段空氣完全排出,消除了隱患,但系統(tǒng)本身不能自動將空氣排出。
四、原因總結(jié)及采取措施
綜上所述,判斷壓縮機(jī)主油泵斷軸故障原因是:
潤滑油管路存在設(shè)計缺陷,主油泵所處位置是整個油路最高位,主油泵在檢修后或油路更換潤滑油后,油路系統(tǒng)真空被破壞,管路進(jìn)入空氣,且在預(yù)潤滑油泵啟動后積存的氣體因予潤滑油泵運(yùn)行,將潤滑油逆向給主油泵灌泵。并且主油泵入口段空氣被壓縮后,因管路的單向閥,潤滑油不流動,空氣難以排除,導(dǎo)致機(jī)組開機(jī)時主油泵螺桿副吸入壓縮空氣,三螺桿泵缺油抽空,螺桿副干磨抱死,主動螺桿軸在其軸肩應(yīng)力集中薄弱處斷裂。
最終確定在主油泵泵體入口彎頭頂處。鉆出10mm孔,加裝排氣閥。修訂運(yùn)行操作規(guī)程,在啟機(jī)前開予潤滑油泵時,同步排氣,在啟動主機(jī)時,保證了主油泵泵腔及入口段管路壓縮空氣都已可靠排出。有效地解決了機(jī)組潤滑油路設(shè)計的缺陷。
五、改造后的運(yùn)行效果
改造后,壓縮機(jī)啟機(jī)前,運(yùn)行人員按照修訂后的操作規(guī)程排氣,壓縮機(jī)切機(jī),啟動,沒有再發(fā)生潤滑油壓波動及壓力下降問題。
參考文獻(xiàn)
[1] 英格索蘭壓縮機(jī)操作手冊
[2] GB 50275-2010 風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、泵安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范
來源:本站原創(chuàng)
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